第332章 陶瓷的挑战(2/2)
失败依旧接踵而至。梯度层烧结不完整、机械锁扣加工精度不够导致应力集中、胶粘剂在高温下分解或变脆……每一个环节都需要反复调整参数,优化工艺。
直到第二十一次连接试件制备完成,被送入模拟白帝乙型高速-滑行-再高速工况的地面热循环测试设备。设备内部,高温焰流将试件加热到一千五百摄氏度,保持一段时间,然后强制风冷至室温,如此循环往复。
一百次循环。
五百次循环。
一千次循环。
监测数据实时传输到控制室。所有人都屏住呼吸,盯着代表界面应力和陶瓷内部微裂纹扩展的曲线。
当第一千次循环结束,设备停止运转,试件被小心取出时,整个车间安静了一瞬。连接区域依然存在细微的、不可避免的微观裂纹,但没有任何一条裂纹贯穿整个界面,机械锁扣结构完好,试件整体保持完整!
老吴用探伤仪仔细检查后,猛地抬起头,眼眶有些发红,声音带着压抑的激动:“连接结构……保持完整!通过了!”
一股难以言喻的振奋在团队中弥漫开来。虽然这只是万里长征的第一步,虽然这仅仅是一个小型试件,但它证明了这条技术路径的可行性!他们成功地将一块陶瓷“铠甲”,初步“挂载”在了金属骨架上,经受住了严酷的热考验。
钩子也随之浮现。在这次成功的测试中,那块陶瓷基板本身展现出了惊人的抗热震性能——在经历一千次剧烈的温度骤变后,其内部结构依然稳定,没有出现大面积开裂或性能衰退。这印证了张彬提供的数据并非虚言。
然而,当负责成本核算和制备工艺的工程师拿着初步报告找到张彬时,兴奋的情绪被泼了一盆冷水。
“张顾问,按照我们目前摸索出的、能够保证基本性能的制备工艺,”这位工程师语气沉重,“制造一平方米、厚度符合要求的这种陶瓷基复合板材,综合成本……初步估算,是等面积、等重量黄金的三十五倍。而且,这还只是材料成本,没算后续精密加工和连接工艺的投入。”
他顿了顿,补充了另一个致命问题:“还有成品率。由于工艺极其敏感,对原料纯度、烧结温度曲线、压力控制要求近乎苛刻,我们目前小批量试制的成品率……不到百分之十。超过九成的坯体,在烧结或后续处理中会因为各种缺陷而报废。”
陶瓷的挑战,从“能否连接”初步过渡到了“能否用得起”和“能否稳定造出来”。高性能带来了高成本和低成品率,这将成为横亘在白帝乙型量产之路上的新一座大山。
张彬看着报告上那刺眼的数字和百分比,神色凝重。他知道,必须尽快找到大幅降本增效的途径。或许,那台沉默的工业母机,该在材料制备领域,展现出它真正的威力了。
【签到成功!获得奖励:高温结构陶瓷粉末精密分级与喷雾造粒装置设计图。物品已存入无限空间。】
又一关键前处理设备的图纸,指向了提升原料质量、进而可能改善成品率的环节。